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钻采院一季度工作情况汇报 产研结合 持续创新

[10-20 23:18:38]   来源:http://www.88haoxue.com  情况报告   阅读:680

概要: 磨溪构造嘉陵江高压储层水平井钻井技术突破 磨溪嘉二储层当量泥浆密度高达2.3g/cm3,岩储层变异大,通过合理的井身结构及剖面设计、精细气藏描述结合LWD在碳酸盐岩储层跟踪、优化钻井液性能及气藏保护等,安全快速钻成了以磨152H水平井为代表的一批水平井,实现储层平均单井产量13.87万方/天,是直井产量的3.1倍,其中磨152H井单井产量高达18.29万方/天。 水平井安全快速钻井技术进步借鉴“磨溪速度”,探索水平井安全、优质高效的钻井技术途径,钻成了磨005-H3、磨005-H10等一批高难度水平井,其中磨005-H3井(完钻井深4080 m)机械钻速较以往提高近两倍;码浅11-2创造了川渝地区大斜度定向井钻井周期最短(6.9天)及全井平均机械钻速最快纪录。多工艺水平井技术突破 欠平衡(气体)钻井技术与定向井、水平井技术相结合,初步解决了随钻测量、水平段井眼轨迹控制及井壁稳定分析等技术难题,钻成国内第一口气体钻水平井——白浅111H井,并逐步研究完善欠平衡(气体)钻水平井的轨迹控制及完井技术,钻成了白浅120H、塔15H-1、塔19H-1等气体钻

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磨溪构造嘉陵江高压储层水平井钻井技术突破
磨溪嘉二储层当量泥浆密度高达2.3g/cm3,岩储层变异大,通过合理的井身结构及剖面设计、精细气藏描述结合LWD在碳酸盐岩储层跟踪、优化钻井液性能及气藏保护等,安全快速钻成了以磨152H水平井为代表的一批水平井,实现储层平均单井产量13.87万方/天,是直井产量的3.1倍,其中磨152H井单井产量高达18.29万方/天。
水平井安全快速钻井技术进步
借鉴“磨溪速度”,探索水平井安全、优质高效的钻井技术途径,钻成了磨005-H3、磨005-H10等一批高难度水平井,其中磨005-H3井(完钻井深4080 m)机械钻速较以往提高近两倍;码浅11-2创造了川渝地区大斜度定向井钻井周期最短(6.9天)及全井平均机械钻速最快纪录。
多工艺水平井技术突破
 欠平衡(气体)钻井技术与定向井、水平井技术相结合,初步解决了随钻测量、水平段井眼轨迹控制及井壁稳定分析等技术难题,钻成国内第一口气体钻水平井——白浅111H井,并逐步研究完善欠平衡(气体)钻水平井的轨迹控制及完井技术,钻成了白浅120H、塔15H-1、塔19H-1等气体钻水平井,最长水平段长254.58m,平均单井产量提高8倍以上,最高增产22倍;
为实现广安构造高效开发,采用了欠平衡旋转地质导向钻井技术,钻成了水平段长20xxm的国内最长水平段欠平衡水平井。测试获天然气产量16.42万方/日,是同井场直井广安2井产量(1.25万方/日)的13.2倍。目前稳定产量11.28万方/日,是邻近直井产量的5倍以上。
 硬地层短半径水平井技术取得进展。在磨溪的雷口坡地层成功钻成了川渝地区第一口小井眼套管开窗侧钻短半径水平井磨55H井,在7"套管内用Φ152.4mm钻头进行开窗侧钻,造斜段平均造斜率0.92º/m,最大造斜率高达1.21º/m,最大井斜94.75º,测试产量较直井提高近3倍。
LWD地质导向技术应用扩展
LWD地质导向在碳酸盐岩储层中的地质跟踪评价技术不断提高完善,应用范围和规模进一步扩大。
海油陆探大位移井技术再创新高
冀东油田南堡1-8井平均钻井机械钻速13.7 m/h。在171/2″井眼创三项国内陆上纪录:斜井段最长(1692m),井斜最大(60°),水平位移最大(1067.04m);并创冀东油田海油陆探井水平位移最大(2863.4m)纪录。

(四)赴土库曼征服罕见“三高”气井大火
我院油气井灭火公司是国内唯一专业油气井抢险救援专业化队伍,曾数十次成功处理国内外重大油气井失控事故。重组以来,针对高压、高产、高含硫油气井失控着火的特点难点,对带火作业技术、重型吊装工具及技术立项研究并取得重要进展。先后赴新疆、印尼、缅甸、土库曼斯坦成功处理油气井井喷失控事故4次。20xx年11月至今年2月,我灭火队在处理土库曼斯坦奥斯曼3井井喷失控着火事故过程中,面对日敞喷达500万立方米以上的高压、高产、高含硫气井大火,依靠科学的态度、精湛的技术、丰富的经验和大无畏的精神,攻坚啃硬,历尽艰辛,完成了一次堪称险情最恶劣、难度最大的抢险灭火作业,使我国油气井抢险灭火技术登上了一个新的台阶。
目前我院正按照国家和集团公司统一部署,建设国家和集团公司井控抢险应急救援中心。
(五)油气井测试技术为“三高”气田测试提供利器
在多年对高温、高压、高含硫、大产量、深井测试技术研究与实践的基础上,近年来,我院油气井测试装备和技术水平获得长足进展,在高温高压高含硫油气井测试方面具有独特优势。拥有国际先进水平的APR、POTV和常规MFE、HST、膨胀式等测试工具30余套;进口三相分离器和国产两相分离器等防硫地面测试计量设备18套;不同量程的高精度井下和井口电子压力计30支;进口无(微)牙痕油管钳3套;105MPa防硫除砂器2套;引进了Saphir、Pansystem试井解释软件。主要专业技术人员都接受过国外专业公司的培训。可提供高质量的DST作业、地面测试计量、除砂器作业、封隔器完井、油管钳作业。年作业能力达到DST测试150层次、地面测试计量作业100层次和封隔器完井作业50层次。
主要技术指标:
最大井深:7153.61m                  
最高井温:192℃
最高地层压力:127MPa                 
最高井口压力:83MPa
最大测试气产量:302×104m3/d
最高H2S含量:302 g/m3        
最长裸眼井段:2869m
最大水平位移:1222m (封隔器处)      
最大

《钻采院一季度工作情况汇报 产研结合 持续创新》出自:www.88haoxue.com网
www.88haoxue.com 井斜:52°18″
超深高温高压高含硫井联作完井测试:
井    深:7153.61mm;
测试工艺:负压射孔-酸化-APR测试联作;
地面控制:105MPa防硫两相地面测试流程;
井底压力(酸化):162MPa
地层温度:154.6℃
测试产量:3000m3/d。
含硫化氢:382g/m3(18.68%)。
高温高压含硫高产深井联作完井测试:
井    深:6530m;
测试工艺:超正压射孔-酸化-APR测试联作;
井底压力(酸化):133.9MPa MPa
地层温度:141.4℃
测试产量:65.3×104m3/d。
含硫化氢:38g/m3;
一趟管柱多项联作完井试油:
井    深:4279.6m;
测试工艺:负压射孔-APR测试-酸化-测试-试井联作;
地面控制:1套防硫两相地面测试流程;
井底压力(酸化):85MPa
酸前测试产量:39×104m3/d。
酸后测试产量:61×104m3/d。
试井产量:Pt:32.2MPa,Qg:20×104m3/d, H2S:228g/m3
Pt:31.4 Pa,Qg:30×104m3/d, H2S:228g/m3
Pt:28.6MPa,Qg:40×104m3/d, H2S:230g/m3
Pt:28.0MPa,Qg:50×104m3/d, H2S:229g/m3
高含硫高产气大斜度井封隔器完井与测试:
井    型:大斜度井(48°);

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